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核電站環形起重機電氣控制系統

所屬欄目:電力論文 發布日期:2017-03-20 11:19 熱度:

   環形起重機的設計與制造對技術和工藝的要求都比較高,本文以福清核電1號機組環形起重機為例,研究了系統的特性與作用。

電力設備

  《電力設備》國家級電力雜志,創刊于2009年,由英大傳媒集團主辦,是國內第一本能源評論類雜志。雜志主要面向關注能源問題的決策者、研究者、管理者、投資者以及社會各界人士公開發行。雜志匯集眾多專家學者,針對能源經濟領域的現象與問題,進行分析、解讀和預測。相信“觀點改變世界”,以打造“中國能源財經領域核心觀點平臺”為價值理想;以助力我國實現“安全、清潔、高效、有活力的能源體系”為終極目標。

  環形起重機是核電站最關鍵的吊裝設備,主要用于吊裝反應堆壓力容器和蒸汽發生器,以及供反應堆機組大修和每年一次更換反應堆燃料時使用。其設計要求特殊,技術含量高,制造工藝復雜,對吊裝定位的精確度、可靠性和安全性都有很高的要求。本文將重點對福建省福清核電1號機組環形起重機(設備型號:205/10+205+10t,以下簡稱環吊)電氣控制的特點以及雙小車聯合起吊的同步運行原理做較為詳細的解析。

  一、主要機構介紹

  環吊主要機構有:205t運行小車的主起升、偏移機構和運行機構,10t副鉤起升、偏移機構;205t安裝小車起升和運行機構;5tXY葫蘆起升機構、X向和Y向運行機構;6.3t檢修葫蘆的起升和運行機構;大車在圓環形軌道上的旋轉機構。其中,205t安裝小車在完成吊裝蒸汽發生器后將從環吊上移除。

  二、電氣控制特點介紹

  環吊采用了siemens S7-400 PLC、ABB變頻器、SimaticTP270觸摸屏等高性能配置,應用了先進的Profibus現場總線技術、帶編碼器反饋的直接轉距控制方式、及先進的人機界面系統。.因主起升機構在起重機應用上最為典型,控制也最為復雜,故本部分以205t運行小車主起升為例介紹其控制方式。

  (一)PLC控制系統

  整個系統以S7-400 PLC作為電控核心,主要有電源模塊、CPU、輸入輸出模塊及接口模塊等組成。輸入模塊采集由限位開關、熱敏電阻、變頻器故障反饋等設備的信號狀態;接收主令控制器、按鈕開關發出的控制指令,集中在CPU中進行運算,并將程序運算結果通過輸出模塊和Profibus現場總線傳送給接觸器和變頻器等執行設備,從而驅動電動機、液壓抱閘裝置、冷卻風機等完成各種生產任務。

  (二)Profibus串行通訊現場總線系統

  Profibus是一種開放式串行通訊標準。與其他現場總線系統相比,Profibus的最大優點在于具有穩定的國際標準EN50170作保證,并經實際應用驗證具有普遍性。該標準可以實現數據在各類自動化元件之間互相交換。它由三個兼容的部分組成:

  (1)Profibus-DP:用于通訊設備級控制系統與分散式I/0的通訊,使用Profibus-DP可取代24VDC或4―20mA信號傳輸。

  (2)Profibus-PA:專為過程自動化設計,可使傳感器和執行機構聯在一根總線上,并有本征安全規范。

  (3)Profibus-FMS:用于車間級監控網絡,是一個令牌結構,實時多主網絡。

  在本系統中以S7-400作為主站,以各機構變頻器作為從站,通過DP接口模塊和RS485屏蔽雙絞線進行數據快速實時交換,穩定通訊距離可到1200m。

  在Profibus總線系統中,可根據實際工況對激活通迅模塊、現場總線類型、變頻器地址、通訊傳輸速率、數據傳輸類型等參數進行設置。

  作為主站的PLC中央處理器從從站讀取各種輸入狀態信息,即從變頻器讀出主升狀態字和實際值,包括變頻器準備好、上電應答、運行、轉矩驗證、變頻器故障、電動機實際轉速等信息;并將各種輸出信息寫入從站,即將控制字和速度給定、轉矩給定寫入變頻器。包括通訊檢測位、來自現場總線的PLC系統的啟動信號、來自上位機系統的啟動信號、故障復位信號及實際頻率給定等。使復雜的信號轉換、監控、反饋過程全部通過Profibus鏈的數據傳輸、和CPU的快速集中處理輕松實現。

  (三)人機界面系統

  環吊的人機界面采用TP270觸摸屏系統。它和PLC之間也采用Profibus總線進行數據傳輸與交換,實時地顯示和監控各機構的運行狀態及電壓、電流、轉矩、速度等運行參數,并能利用自身故障實時診斷系統對故障現象進行判斷,記錄故障時的各種參數,這樣,操作人員和檢修人員就可以全面及時地了解系統的狀態,并可按提示的故障信息去檢查和維修,達到準確、快速排除故障的效果,真正實現了人機智能化。同時,通過位置編碼器,CPU對大車的位置、小車位置、吊鉤位置進行解讀,通過Profibus總線并將處理結果呈現于顯示屏上,建立起整個環吊主要機構位置的三維坐標,進一步優化了人機界面的效果。

  (四)變頻調速系統

  1.起升工況及要求

  起升機構要求較大的調速比和較硬的機械特性,以適應重物的精確吊裝要求;要求有大的起動轉矩,優異的動態轉矩響應能力,以適應負載突變,保證重載二次起升的能力;必須解決好再生制動狀態的能量回饋與處理,以縮短減速停車時間;必須解決好溜鉤問題。

  2.變頻功能應用

  根據起升機構特性和技術要求,變頻器采用帶測速反饋接口的800系列變頻器(運行小車采用ACC800,安裝小車采用ACS800),配合ACC7.2、ACS7.1專用提升軟件,形成閉環直接轉矩控制,通過預勵磁功能和啟動轉矩設定使電機啟動瞬間力矩最高可達300%,實現了優異的啟動特性。內置制動斬波器,外接制動電阻,使制動過程中的產生的再生能量通過制動電阻得到釋放,達到快速制動的目的。使用機械制動控制功能,使電機轉矩釋放和制動器緊密配合,更好地提高了設備的安全性,承受頻繁起動沖擊的能力及可靠性也大為增加。

  3.主要功能介紹

  (1)轉距驗證

  轉矩驗證用于確認在松開抱閘和開始提升運行之前傳動能夠產生轉矩,抱閘沒有打滑。它是將機械抱閘被施加時給一個正的轉矩給定值來完成的。如果轉矩驗證成功,則表示轉矩達到了正確的等級,才能執行啟動序列中的下一步驟.當變頻器啟動信號有效時,轉矩驗證程序就開始了,完成之后,轉矩驗證OK被置1。如果在轉矩驗證期間檢測到了任何故障,則轉矩驗證失敗,且傳動跳閘停車,并在監控系統中給出故障指示,大大增加了起重機的安全性。   (2)機械制動控制

  變頻器內置了制動邏輯控制器,用來控制抱閘接觸器的動作。當接收到啟動命令時,變頻器首先對電動機進行預勵磁,然后釋放速度和轉矩控制器,如果轉矩驗證通過,制動器將抬起,電動機將按照正常的加速時間運行。如果在規定的時間內沒有接收到制動應答信號,傳動將故障跳閘并指示制動器故障。啟動命令撤去之后,傳動將按減速時間減速到相對零速,當接到零速信號反饋后,制動抬起命令被關閉,在制動施加時間內傳動將保持勵磁和轉矩輸出,直至制動器閉合完畢,有效地預防了溜鉤事故的發生。

  (3)再生能量的處理

  重載下降時電動機處于再生制動狀態,對于再生電能,必須能夠妥善處理,以保證能使減速停車時間盡量縮短。通過關閉直流過電壓控制器、激活制動斬波器的控制,選擇合理的減速時間。當重物下降減速時,所產生的再生電能將通過和逆變管所并聯的二極管全波整流后反饋到中間直流電路,這一過程將產生泵升電壓,當此電壓超過門限值,制動斬波器(IGBT回路)就會被激活,把多余的電能通過制動電阻快速得到釋放,保證了在短時間內快速減速或停車。

  安裝小車起升機構的電氣控制思路與運行小車是一致的,但是實現的方法不一樣。運行小車的起升機構電力拖動方式是通過IGBT供電模塊整流,再通過逆變器ACC800連接到電動機,控制電動機運行,電能回饋吸收和釋放也在IGBT供電模塊進行;安裝小車則直接通過變頻器ACS800外接制動單元(制動斬波器)和制動電阻實現。

  三、雙小車聯合起吊的同步運行原理介紹

  環形起重機最主要的作用是為了吊裝396t的蒸汽發生器。由于投產后機組檢修、燃料吊運的最大起重量都不會超過200t,如果將主起升的額定起重量設置為400t,必將造成設備利用不充分。所以,現在核島環吊吊裝蒸汽發生器的方案都采用雙小車聯合起吊的方式,例如:福建寧德核電采用的是(217t+190t),福建福清核電采用的是(205t+205t)的方案。雙小車同步聯合起吊是環吊電氣控制部分比較重要和復雜的一環,要求在同步起升的整個行程中(約28m),兩吊鉤中心位置的高度差不能超過50mm,允許誤差率為0.18%。

  聯合起吊過程中兩吊鉤中心位置出現偏差是必然的。主要由以下兩個原因:①兩吊鉤鋼絲繩受力不可能完全一致,即負載的載荷特性不全相同;②機械傳動的誤差,造成雙鉤起升、下降速度的差異。

  根據以上分析,雙小車起升機構的速度控制采用開環控制系統是不可能達到控制要求,必須引入速度負反饋進行閉環控制。但單純的速度反饋閉環控制系統只能是“讓速度快的變慢,接近另一方的值”,或者“讓速度慢的變快,接近另一方的值”,存在速度調整過程中,高度誤差值累積現象,依然無法滿足控制精度要求。因此,還必須引入兩吊鉤位置比較的反饋,通過兩吊鉤速度、實際位置比較的雙反饋閉環控制系統,實現控制系統對位置自動糾偏的功能。控制原理圖如圖1所示:

  速度給定后,該系統以205t安裝小車的起升機構的實際速度為基準點,工作小車的實際速度為反饋信號,通過速度比例積分微分調節器(PID),調整轉矩給定值選擇器的輸入速度值;同時通過兩小車吊鉤中心位置的位置編碼器獲取高度差,調整轉矩給定值選擇器的地址偏差輸入值;后經轉矩給定值控制器,對運行小車起升機構原有的轉矩給定值做適當的調整,并作為控制信號輸入該機構的變頻控制器,改變電動機的轉速,從而達到控制要求。

  本系統的精度取決于反饋檢驗裝置的精度。位置編碼器的精度比較容易保證,但是測速發電機的誤差較難克服。如果測速發電機的勵磁發生變化,會使反饋電壓失真,從而使閉環系統的轉速偏離應有數值。而測速發電機電壓中的換向紋波,制造或安裝不良造成轉子偏心等問題都會給系統帶來周期性的干擾。環吊的測速發電機采用了德國Thaiheim測速發電機,它應用光電編碼盤數字測速,測速精度達到0.5%,大大提高了調速系統的精度。

  四、總結

  環形起重機的電氣系統采用PLC程序控制,使外部硬接線簡單明了,整個系統電網適應性強。起動轉矩和低速轉矩高,速度響應快,調速范圍寬,各檔位速度可任意設置,加減速時間可調,尤其是變頻器兩個提升專用軟件,使該起重機具備了提升機應用所需的全部控制和安全功能,確保了安全可靠地運行。

  該系統調速性能優異、定位準確、操作簡單、維護方便,大大地提高了企業生產效率,有著廣泛的推廣價值,必將成為起重設備電控系統的發展方向。同時,智能人機界面系統具備了完善的保護及監控功能,使操作者隨時掌握整個系統的狀態,故障處理也更加簡便快捷。

  參考文獻

  [1]趙國主編《起重機械電氣安全技術檢驗》 大連理工大學出版社 2008.

  [2]王福錦主編《起重機械技術檢驗》 學苑出版社2000.

文章標題:核電站環形起重機電氣控制系統

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