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機(jī)械水泵失效及改進(jìn)策略

所屬欄目:機(jī)械論文 發(fā)布日期:2020-11-16 09:35 熱度:

   水泵是發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部件,是冷卻系統(tǒng)的動(dòng)力源。近年,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪增壓的普及,它相比較自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的功率、扭矩大幅增加帶來汽車性能提升,水泵使用工況變惡劣;同時(shí)渦輪增壓會(huì)帶來發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)倉(cāng)溫度增加,冷卻水散熱效果降低、水泵工作環(huán)境變惡劣,這就使水泵失效故障率更高,故深入研究水泵失效的原因、制定改進(jìn)對(duì)策有極大的現(xiàn)實(shí)意義。

機(jī)械水泵失效及改進(jìn)策略

  1水泵失效的危害

  某型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)排量1.8升、直列4缸、16氣門、帶渦輪增壓,搭載機(jī)械水泵;水泵與張緊輪等零件通過齒形皮帶連接,如圖1,皮帶光滑背面驅(qū)動(dòng)水泵運(yùn)轉(zhuǎn),如果水泵失效,會(huì)出現(xiàn)皮帶打滑現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)損壞。水泵故障的特征為手轉(zhuǎn)卡滯難轉(zhuǎn)動(dòng),軸承已經(jīng)損壞,針對(duì)水泵失效進(jìn)行分析調(diào)查。

  2水泵故障分析

  2.1軸承相關(guān)調(diào)查

  水泵軸承為雙列球軸承,結(jié)構(gòu)圖示如圖1。圖1水泵軸承結(jié)構(gòu)圖1、芯軸;2、外圈;3、滾球;4、保持架;5、擋圈.對(duì)失效水泵的軸承展開調(diào)查,如下:2.1.1游隙調(diào)查對(duì)5件故障件的雙球深溝軸承進(jìn)行游隙測(cè)量,規(guī)格:徑向游隙15-30um,軸向游隙≤80um,測(cè)量結(jié)果:徑向游隙59-80um之間,軸向164-217um之間;從結(jié)果可知,軸承已經(jīng)損壞,水泵失效。2.1.2油脂含水量調(diào)查取失效水泵5臺(tái),分別測(cè)軸承內(nèi)油脂含水量,以判斷軸承是否進(jìn)水,規(guī)格要求含水量相對(duì)新品油脂≤2500ppm,測(cè)量結(jié)果顯示軸承已經(jīng)進(jìn)水,測(cè)量結(jié)果水封側(cè)5306-8654之間,皮帶輪側(cè)3137-4791之間,從結(jié)果可知,軸承已經(jīng)進(jìn)水。2.1.3油脂剩脂量調(diào)查取失效水泵的軸承內(nèi)油脂,測(cè)量軸承剩脂量以判斷軸承是否異常溢脂,規(guī)格1±0.2g,實(shí)際測(cè)量結(jié)果1.02-1.08之間,從結(jié)果可知,軸承沒有溢脂。2.1.4軸承芯軸表面確認(rèn)剖解軸承,放大鏡下觀察,軸承芯軸已經(jīng)磨損,表面呈亮白色,此亮白色非加工自然色,是軸承在進(jìn)水之后、潤(rùn)滑條件惡化的情況下繼續(xù)運(yùn)行的特征。2.1.5軸承調(diào)查綜合判斷軸承內(nèi)部進(jìn)水后繼續(xù)運(yùn)行,導(dǎo)致軸承損壞。具體進(jìn)水原因,需要調(diào)查水封等子零件。

  2.2水封相關(guān)調(diào)查

  該水泵水封為機(jī)械水封,它有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單成本低優(yōu)點(diǎn),最高耐溫120°C。水封密封原理是:動(dòng)環(huán)受水壓作用貼緊靜環(huán),在動(dòng)/靜環(huán)之間生產(chǎn)適當(dāng)比壓及形成極薄的液體膜達(dá)到密封的目的[1],機(jī)械水泵的水封結(jié)構(gòu)圖示如圖2調(diào)查水封,發(fā)現(xiàn)它的動(dòng)/靜環(huán)端面有被硬質(zhì)異物摩擦的“深溝”痕跡,異物侵入水封動(dòng)/靜環(huán)之間,兩環(huán)被撐開,破壞了液體膜導(dǎo)致漏水。硬質(zhì)異物來源于發(fā)動(dòng)機(jī)水道殘留或者水道中防凍液高溫析出的結(jié)晶物。為了評(píng)價(jià)水封抗異物能力,設(shè)計(jì)了水封抗異物能力試驗(yàn)。試驗(yàn)方法如下:建立模擬試驗(yàn)臺(tái)架,采用電機(jī)驅(qū)動(dòng),試驗(yàn)中水路工作介質(zhì)為水與防凍液按照50:50配比混合,按照1克/升的密度添加JISZ8901class8級(jí)顆粒物,攪勻混合,介質(zhì)溫度控制(90°C±5°),壓力設(shè)置為最大壓力值140kPa,水封轉(zhuǎn)速在500-5000rpm之間變速,分別測(cè)量漏水量。根據(jù)實(shí)際漏水量判斷水封抗異物能力強(qiáng)弱。從表1結(jié)果看,該水封抗異物能力較B品牌水封差。

  2.3水泵排氣、泄水布置方式調(diào)查

  水泵殼體設(shè)置了排氣孔和泄水孔,該水泵安裝后排氣孔、泄水孔在泵體中部,水蒸氣及冷卻液不能及時(shí)排出,積在泵體中滲入到軸承內(nèi)部,影響軸承潤(rùn)滑軸承壽命下降[2],此問題也是導(dǎo)致軸承進(jìn)水的原因之一。

  2.4防凍液結(jié)晶調(diào)查

  發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液在高溫條件下,防凍液會(huì)發(fā)生脫水縮合反應(yīng)[3]表面形成結(jié)晶物質(zhì),冷卻液在相同時(shí)間不同溫度條件下的析晶量關(guān)系如圖3。從圖3可知,溫度110°C開始明顯增多,115°C驟然增多,溫度越高析出結(jié)晶物越多。因此,選用該型號(hào)冷卻液,車輛水路的水溫要嚴(yán)格控制,防止溫度過高,一旦析出過多的結(jié)晶物,結(jié)晶物會(huì)混合在水道中,有異物侵入水封導(dǎo)致漏水的可能。

  2.5水系統(tǒng)溫度調(diào)查

  2.5.1車輛熄火后溫升車輛熄火后水系統(tǒng)溫度受熱平衡作用會(huì)呈先增加后逐漸下降的趨勢(shì),為了對(duì)應(yīng)車輛熄火后水溫上升的影響,目前很多汽車都有冷卻風(fēng)扇熄火延時(shí)停止功能,實(shí)測(cè)目前車輛熄火時(shí)風(fēng)扇啟動(dòng)臨界溫度為105°,熄火后雖然冷卻風(fēng)扇會(huì)繼續(xù)工作250s,但水溫已經(jīng)上升到119°C,此溫度值接近水封極限耐溫值。2.5.2車輛高/低速行駛時(shí)水系統(tǒng)問題為了調(diào)查水溫高對(duì)水泵的影響程度,在水泵的水封動(dòng)/靜環(huán)之間、水封附近5mm處、軸承外圈分別布置溫度傳感器,車輛按照掛低速1檔,車速≤30Km/h,連續(xù)行駛15min,低速爬長(zhǎng)坡、掛高速7檔,車速≥110Km/h,連續(xù)行駛60min,高速路行駛等不同工況進(jìn)行實(shí)測(cè)溫度值,測(cè)量結(jié)果是,低速:水封動(dòng)/靜環(huán)116.5°C,水封附近117°C,軸承外圈115°C;高速:水封動(dòng)/靜環(huán)101°C,水封附近101°C,軸承外圈100°C。車輛在低速工況下,實(shí)測(cè)溫度都偏高,特別是水封附近的水溫已經(jīng)接近極限耐溫值。水系統(tǒng)的熱平衡設(shè)計(jì)就偏高。

  2.6原因分析

  綜合上述各項(xiàng)調(diào)查,水泵失效機(jī)理是由于如下原因綜合導(dǎo)致:①水泵結(jié)構(gòu)設(shè)置不合理,水蒸氣難排出導(dǎo)致反向侵入軸承內(nèi)部,運(yùn)行異常,軸承失效;②車輛水系統(tǒng)溫度過高,防凍液結(jié)晶物引起水封漏水同時(shí)極限水溫已接近水封耐溫極限,加劇水封漏水;泄漏的水受高溫影響迅速結(jié)晶,堵住泄水孔,泄漏的水無法排到水泵外部導(dǎo)致反向侵入軸承內(nèi)部,加劇軸承失效。

  3改進(jìn)措施

  ①水泵結(jié)構(gòu)改進(jìn):殼體最高位置增加排氣孔最低位置增加泄水孔;②車輛熄火溫度改善:熄火后觸發(fā)風(fēng)扇延時(shí)啟動(dòng)溫度點(diǎn)從105°C降低到98°C;③子件單品耐溫特性及抗異物特性提升:水封單品耐溫120°C已經(jīng)接近水溫值,更換某品牌水封,將水封耐溫提高到150°C同時(shí)提高耐異物特性。

  4效果確認(rèn)措施

  1驗(yàn)證:將改進(jìn)后水泵安排進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架耐久,運(yùn)行100小時(shí),拆解水泵,能清晰看到水蒸氣從新增的排氣孔散發(fā)出去的痕跡,改進(jìn)措施有效。措施2驗(yàn)證:車輛熄火后風(fēng)扇延時(shí)觸發(fā)溫度點(diǎn)從105°C調(diào)整為98°C,能降低水系統(tǒng)溫度,實(shí)測(cè)熄火后水溫109°C。措施3驗(yàn)證:水封變更抗異物特性強(qiáng)及耐溫值高的型號(hào),差異如表2。上述改進(jìn)措施實(shí)施之后,水泵失效課題完全解決,取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。

  5結(jié)論

  綜合上述,通過以上的機(jī)械水泵失效調(diào)查分析,可以了解到水封選型設(shè)計(jì)時(shí)除了關(guān)注泄漏等傳統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)還要增加考慮抗異物性能及極限耐溫值與水系統(tǒng)溫度關(guān)系、車輛水系統(tǒng)溫度控制要考慮熄火后溫度升高情況、水泵排氣及泄水孔位置布置設(shè)計(jì)要充分合理,幫助我們更加深入地認(rèn)識(shí)及了解水泵失效的機(jī)理,同時(shí),也提出了改進(jìn)措施,能夠?yàn)榻窈蠼鉀Q機(jī)械水泵故障提供一定參考。

  參考文獻(xiàn):

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  [3]趙華.重型車用柴油機(jī)水泵泄漏的原因分析及改進(jìn)[J].柴油機(jī)設(shè)計(jì)與制造,2013(3).

  《機(jī)械水泵失效及改進(jìn)策略》來源:《內(nèi)燃機(jī)與配件》,作者:夏承睿 柏曉峰

文章標(biāo)題:機(jī)械水泵失效及改進(jìn)策略

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