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所屬欄目:礦業(yè)論文 發(fā)布日期:2010-08-31 12:30 熱度:
“內(nèi)容摘要:德盛煤礦1841工作面發(fā)生特大突水后,在動水、斷層發(fā)育、巖層碎裂等復雜條件下,采用了與傳統(tǒng)方法不同的設計思路,創(chuàng)造性的采用了“圍點打援”思想,實施了注漿堵水工程,成功地封堵底板涌水6230m3/h。本文對這一技術方法和施工工藝進行了一些總結和歸納,以期在同類似條件下的堵水施工提供一些借鑒。
關鍵詞:注漿堵水,圍點打援,設計施工
礦井水害一直是華北巖溶礦區(qū)煤礦安全生產(chǎn)面臨的主要問題之一。歷史上曾多次發(fā)生突水淹井事經(jīng)常以數(shù)倍、數(shù)十倍,甚至數(shù)百倍于排水能力的水量突入礦井。與其他國家的巖溶類礦床相比,華巖溶礦區(qū),無論是水文地質(zhì)條件、問題的多樣性、受水危害的程度等,均屬于最復雜的[1-3]。雖然注漿堵水術應用已久,但由于發(fā)生突水礦井的水文地質(zhì)條件、突水通道、突水水源及堵水施工環(huán)境等千差別,使突水治理工作具有很大的差異[4-6]。尤其是對突水點位置不明、條件不清、動水條件下煤礦特大突水理技術,仍然是目前值得研究的重要課題。2004-10-20T07:00,武安市德盛煤礦在掘進8號煤層18工作面運輸巷時,由于隱伏斷層的存在,在滲流場和應力場的耦合作用下,致使奧灰水沿斷層破碎帶和板突出,最大突水量為5430m3/h,致使整個礦井短時間內(nèi)被淹,造成巨大的人員傷亡和經(jīng)濟損失。
1工程基本情況簡介
2004年10月20日早7時,德盛煤礦1841工作面在掘進工作面運巷時發(fā)生房柱式小面回采滯后底板突水,標高-42m,突水水量根據(jù)井巷淹沒速度和排水試驗計算為5430m3/h,加上礦井原涌水量800m3/h,總涌水量6230m3/h。經(jīng)過186天的施工,成功的封堵突水點用水量5430m3/h,并減少礦井原涌水量100m3/h左右,治水效果達到100%以上。年節(jié)約排水費3812.7萬元以上。解放煤炭可采儲量500萬噸,確保了邯礦集團陶一、陶二、康城煤礦的礦井安全,同時創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
2礦井地質(zhì)條件
德盛煤礦位于武安市康二城鎮(zhèn)車網(wǎng)口村東,井田地層從老至新有奧陶系中統(tǒng)、石炭系中統(tǒng)本溪組、上統(tǒng)太原組、二疊系下統(tǒng)山西組和下石盒子組、二疊系上統(tǒng)上石盒子組和石千峰組、第四系黃土層0~20m。含煤地層為石炭二疊系,由本溪組、太原組和山西組組成,7、8、9號煤層,位于太原組的下部。本井田基本構造形態(tài)為一較平緩向斜構造,地層走向在井田西南端為N30°E,過向斜軸部分近似轉(zhuǎn)向EW方向,地層傾角8~15度。井田F4、F5、F9、F3斷層構成井田邊界,井田內(nèi)主要有三條較大斷層和一個陷落柱,均為NE向高角度正斷層。礦井水文地質(zhì)條件較復雜,開采7、8、9號煤層的主要含水層有奧陶系灰?guī)r含水層,本溪灰?guī)r、大青灰?guī)r、伏青灰?guī)r含水層、山西組砂巖含水層等。對礦井威脅較大的是奧陶系灰?guī)r含水層和本溪灰?guī)r、大青灰?guī)r含水層,三者由于構造關系具有水力聯(lián)系,屬同一奧灰水源,礦井涌水量800~1000m3/h,主要為大青灰?guī)r和采空區(qū)涌水。1841小面突水位于井田的東北端。
3注漿堵水方案設計概況
出水地段具體位置因沒有人實見,加之巷道羅盤掛線測量,存在一定偏差,為了準確控制突水構造,在治水中采用邊探邊治水的方案,即先施工探查孔6個,如其中任何一個孔探到導水通道即可進行注漿堵水,如不遇通道則應利用打成的6個探查孔進行透視,探查確定導水構造所在精確位置,再施工2個注漿堵水孔,完成注漿堵水后,再施工檢查加固孔2個。如果探測孔在施工中已打透導水通道,已形成堵水條件,則即可利用探查孔進行注漿堵水,如果探查孔注漿堵水已達到良好的效果,則檢查加固孔可減少,據(jù)此,本項工程設計10個孔,有可能不必全部施工即完成堵水復礦工作。
4“圍點打援”技術方法
4.1“圍點打援”的含義
在本次堵水施工中的攻堅階段,即EX-2~EX-6孔的施工是進入對突水點,導水通道探查及封堵階段,EX-2號的兩側(cè)和上下方布置EX-3、EX-4、EX-5、EX-6號孔,在這個階段采取了“圍點打援”的施工方案,即對EX-2號孔外圍截流切斷或減少補給,減輕EX-2號的施工難度。所以,所謂的“點”就是突水點中心EX-2,“援”指的EX-3、EX-4、EX-5、EX-6四個鉆孔。在EX-4號已終孔,EX-3、EX-5、EX-6號孔已穿過8號煤底板下斷層帶、本溪地層破碎帶,進入奧灰層位,深度達到250m以下時,排水量由3440m3/h減少到1400m3/h,奧灰水位由+60.1m上升到76.8m,堵水取得了顯著效果。
4.2“圍點打援”的施工工藝及技術要點
“圍點打援”的施工工藝不是十分復雜,具體的操作步驟是:
4.2.1首先,根據(jù)工程的實際情況,準確的確定突水點的位置,以次來定下“圍點打援”中的“點”的位置。這一步看似簡單,其實關系著整個施工的成敗,應該在對整個工程總體準確的把握的基礎上進行;
4.2.2其次,確定“點”之后,應該合適的布置援的位置和數(shù)量。本次施工中根據(jù)工程的水文地質(zhì)條件,在EX-2周圍布置了EX-3、EX-4、EX-5、EX-6四個鉆孔,其中EX-5在“點”孔的上游位置,其余三個在“點”孔的下游;
4.2.3注漿過程中的“點”孔和“援”孔注漿的先后。本次施工的過程中,發(fā)現(xiàn)在對EX-2孔骨料充填過程中,EX-3孔在孔內(nèi)骨料堆積的高度不斷增加,EX-2與EX-3孔同時旋噴,EX-3孔旋噴效果良好。但是針對對EX-2孔旋噴二次不成功的情況夏,首先再次骨料填滿通道,并保持骨料位置不變的情況下,該孔停止施工,等待EX-3、EX-4、EX-5、EX-6號孔的注漿截流,在減少對EX-2水動力干擾的條件下,EX-2的注漿取得了很好的效果;
4.2.4漿液的選取。由于本工程的地質(zhì)條件十分復雜,空隙大小的差距十分的懸殊,特別是EX-5孔,本孔揭露奧灰斷層斷裂帶,其空隙大小正處在細砂注不進去,尾礦砂人工充填量很少,效率極低,還極易發(fā)生堵孔的程度上。通過選取了懸浮性好,比重大,失水硬結性好的選礦砂顆粒細(但比水泥顆粒粗),成功的解決了EX-5孔的問題。同時根據(jù)孔口壓力的變化及時調(diào)整注入純水泥漿,這樣達到較好的固結效果;
4.2.5注漿的工藝流程。
根據(jù)井下裂隙的大小,遵循“先細后粗再細”的原則進行灌注。可以保障骨料既不會沖的太遠而浪費材料,還可以使骨料有一定的擴散面積,達到最佳的效果。施工的工藝流程如圖1:
圖1注漿工藝流程圖
5技術經(jīng)驗
(1)、為保證工程的成功,首先要對出水水源和導水通道作正確的分析,制定合理的治理方案,并根據(jù)鉆探的實際情況及時調(diào)整;
(2)、“圍點打援”雖然在本次施工中取得了很大的效果,但是井下還有一定的涌水量。“圍點打援”技術應該和其他的堵水方法聯(lián)合使用,才能取得比較理想的效果。
參考文獻:
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文章標題:“圍點打援”技術在德盛煤礦1841工作面注漿堵水中的應用
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