所屬欄目:礦業(yè)論文 發(fā)布日期:2011-04-12 16:23 熱度:
摘要:在實際生產(chǎn)運行中不能較好地達到預期的效果,常出現(xiàn)煤泥不能及時回收,在系統(tǒng)中積聚,洗水濃度增高等現(xiàn)象。為了改變上述現(xiàn)象和不導致限產(chǎn)或停產(chǎn),洗水能保持平衡,實現(xiàn)了清水洗煤和洗水閉路循環(huán)收到了預期的效果。
關(guān)鍵詞:洗煤廠,洗水閉路循環(huán),工藝流程
0引言
影響洗煤廠洗水閉路循環(huán)的因素很多,關(guān)鍵問題有兩大類,一是煤泥的充分回收,即煤泥水固液分離徹底;二是保持洗水平衡。圍繞這兩點長期以來,科研設計單位和生產(chǎn)廠都從工藝、設備、管理等方面入手,做了大量卓有成效的工作,但往往由于受設計資料、建設資金、工藝布置,設備選型、現(xiàn)場管理、生產(chǎn)過程中煤質(zhì)變化等因素影響,在實際生產(chǎn)運行中不能較好地達到預期的效果,常出現(xiàn)煤泥不能及時回收,在系統(tǒng)中積聚,洗水濃度增高等現(xiàn)象。導致限產(chǎn)或停產(chǎn),洗水不能保持平衡,局部出現(xiàn)較大波動,系統(tǒng)整體呈現(xiàn)膨脹、溢水外排。在這方面河東洗煤廠經(jīng)過長期的生產(chǎn)實踐,盡管各種條件在不斷的變化,但在生產(chǎn)過程中較好地保持了洗水平衡,清水洗煤和洗水閉路循環(huán)收到了預期的效果。
1、煤泥工藝流程
河東洗煤廠設計能力45萬噸/年,設計生產(chǎn)時間300d/a、14h/d。1997年投產(chǎn)、目前實際生產(chǎn)能力已經(jīng)超過設計能力的10%,入洗原煤為瘦焦煤、精煤作冶煉焦用。采用跳汰分選、直接浮選聯(lián)合工藝流程,尾煤采用中心傳動耙式濃縮機濃縮,壓濾機把關(guān)回收,洗水閉路循環(huán),系統(tǒng)處理能力為107.14t/h,原生煤泥占14%,次生煤泥占9%,總煤泥量為24.02t/h,灰分30%。主循環(huán)水量3121m3/h。
2、煤泥水工藝流程的特點及其效果
2.1、工藝流程設計合理,操作靈活
為克服濃縮浮選的兩個缺點,即(1)細泥不能從系統(tǒng)中排除;(2)水量不易平衡,河東洗煤廠采用了直接浮選流程,它主要有以下優(yōu)點:
①作業(yè)數(shù)減少,流程減化
直接浮選流程取消了起濃縮作用的龐大濃縮設備,因此流程簡化,管理方便,并降低基建費用,減少維修工作量。
②提高煤泥的可浮性
省去了濃縮作業(yè),縮短煤泥在水中的浸泡時間,使煤粒表面流水性提高,增加煤和矸石表面性質(zhì)的差別,提高煤泥的可浮性,從而使精煤回收率提高。
③提高煤泥浮選的選擇性
采用直接浮選時,由于沒有循環(huán)煤泥,因此減少了煤泥泵次數(shù),減輕了泥化現(xiàn)象,克服煤泥選擇性差的弊端,也減少了極細粒泥質(zhì)雜質(zhì)在煤粒表現(xiàn)覆蓋的現(xiàn)象,使煤泥浮選過程的選擇性提高,改善精煤質(zhì)量。
④提高了其作業(yè)效果
由于系統(tǒng)中排除了細泥,降低了洗手濃度,提高了分選效果,減少了清水用量,使水量易于平衡,取消濃縮作業(yè),可以解決浮選滯后于水洗的現(xiàn)象,使浮選入料的粒度和濃度較為均勻,提高工時利用率,并可提高過濾作業(yè)的效果。
2、2、粗煤泥回收及時,脫水分級效果明顯
全部跳汰機溢流均進入雙層脫水篩,上層篩孔為13mm,下層13——0.5mm,進入分級設備的物料大部分小于下層篩孔,故需進行分級的物料量大大減少,可以提高脫泥篩的脫泥效率。進入雙層篩下層水量很大,達到302.78T/h,易將下層篩網(wǎng)上物料表面的細泥沖走,減輕細泥對精煤的污染,我廠原煤細級別含量較多,且灰分較高,-0.125mm含量達28%(占煤泥量),灰分達14.5%。為能更好地保證精煤質(zhì)量,減少精煤污染,操作時在脫水篩和脫泥篩上特制上了必要的噴水,整個水洗部分采用水力分級設備、煤泥篩下水進入旋流器入料池,起到一定緩沖作用,再由入料泵打入T—X—350×6的旋流器組,旋流器組底流進入脫泥篩組成小閉路的方式回收粗煤泥。
2、3、保持洗水平衡,實現(xiàn)清水洗煤
為實現(xiàn)清水洗煤,在不斷的生產(chǎn)實踐過程中,逐步探索,對工藝環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵設備進行改造,為進一步實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)提供了必要的條件。
a、對煤泥脫水篩篩板的固定方式進行了改造,使篩板穩(wěn)固從而控制跑粗現(xiàn)象,完全實現(xiàn)了篩分機嚴格控制粒度的特性,對弧形篩孔尺寸進行了調(diào)整,由原先-0.5mm,調(diào)整到-0.45mm從而更加有效地保證了漏粗料現(xiàn)象,對避免物料循環(huán)次數(shù),保證循環(huán)水濃度起到一定作用。
B、改變絮凝劑的添加入料點,提高了濃度、澄清效果
絮凝劑添加桶原設計在循環(huán)泵房添加,但其絮聚效果不明顯,溶解不均勻,活性下降,影響其使用效果。
為了充分發(fā)揮絮凝劑的使用,加速煤泥水體系中煤泥顆粒的沉降速度,必須在絮凝劑在煤泥水體系中充分分散,把絮凝劑攪拌桶改到浮選尾礦位置處,加強加藥點管理并調(diào)整攪拌,使充分分散,落到尾礦充分混合,在尾礦管中的快速流動起到攪拌和分散作用,進入濃縮機后即開始絮凝沉降,通過改變其加藥點,使之更均勻地和整個礦漿混合,提高了藥劑效能。
C、壓濾機充分回收,實現(xiàn)清水洗煤
洗煤廠采用兩臺XMZ—340/1500壓濾機回收煤泥。濾餅水分為23%濾液基本是清水,作為煤泥充分回收、洗水閉路循環(huán)的把關(guān)設備,我廠特別重視其使用完好程序。嚴格管理,加強回收,采用三班倒的操作方式,使其24小時打壓濾,14小時洗煤,加上每月兩天檢修,而不誤打壓時間,這樣就有足夠的時間回收煤泥,實現(xiàn)清水洗煤。
2、4、旋流器控制粒度實現(xiàn)分級浮選
采用一臺FX—350×6的旋流皿組,控制入浮的粒度和濃度,底流進入脫泥篩和篩孔為45mm的弧形篩配合,有效地控制了循環(huán)水濃度,溢流作為浮選入料,溢流此旋流器入料分灰大約下降3—5%。為保證其正常運行,靈活地控制好入浮的粒度和濃度,即不使大顆粒物料進入浮選機,對六個旋流器嘴循環(huán)使用和維護,保證其完好使用效率。
2、5、小循環(huán)基礎(chǔ)效果好
精煤篩下水、離心液、小循環(huán)返回旋流器組,有效地控制了跑粗,減少了系統(tǒng)煤泥量,過濾機濾液小循環(huán)返回浮選,使細粒得到充分回收,改善了尾煤濃縮機的沉淀效果,有效地控制殘余泡沫在系統(tǒng)內(nèi)的浮游,壓濾機濾液小循環(huán)返回濃縮機,確保了固液的充分分離。壓風機、真空泵各成一體的自行循環(huán),有效地控制了系統(tǒng)的添加水。各種沖地水、稀釋水等的系統(tǒng)用水全部進入集中水池循環(huán)復用凈化。改善了選煤生產(chǎn)過程是表現(xiàn)為系統(tǒng)中的水量不斷增加,一直處于缺水狀態(tài),需要有計劃地連續(xù)補加清水的現(xiàn)象。通過小循環(huán)穩(wěn)定的良好效果,確保了大系統(tǒng)的良性循環(huán)和洗水平衡。
文章標題:洗水平衡與閉路循環(huán)的實踐
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