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關于澄清池的技術改造和運營管理

所屬欄目:水力論文 發布日期:2010-08-31 15:19 熱度:

  摘要:本文就如何對水旋澄清池進行技術改造、加強運營管理,有效提高水旋澄清池的高濁度處理能力進行的有效嘗試進行了總結,通過進行技術改造和加強運營管理,使原蘭州鐵路水廠的澄清池對高濁度水的處理能力由設計的40000NTU提高到100000NTU,有效提高了原蘭州地區不間斷供水能力。
  
  關鍵詞:水旋澄清池;高濁度處理;技術改造;運營管理
  
  1 前言
  水旋澄清池具有占地面積小、處理效果好的特點,特別適用于西北地區河流所特有的夏季高濁度、冬季低溫度、低濁度且濁度范圍變化大的特點。蘭州地區水源改造時由于受到場地限制,在改造時廢棄原有的無閥濾池,改建了三座水旋澄清池,自1988年投運至2008年4.28日停產,為蘭州地區供水發揮了極大作用,原設計處理能力為40000NTU(實際運營數據為35000NTU)[1],1998年前在夏季高濁時因無法處理多年采用停止處理的狀態,多次造成蘭州地區因夏季高濁度多次停水。筆者和原水廠工程技術人員經過多年不懈努力,多次進行技術改造,使該澄清池處理能力達到100000NTU,有效減少了因高濁度造成的停水狀況,為蘭州地區供水提高了保障能力,現將采取的改造措施提供如下,希望能為水旋澄清池運營提供一定參考:

                              b1.jpg
    2 改造
  2.1增設PVC斜管,增加接觸時間,提高去除率
  為了有效增加藥液與源水的接觸停留時間,藥劑與源水形成大顆粒礬花后有效去除泥沙,在澄清池上部清水區增設鋼制骨架承力層,將一米長正六角形無毒聚氯乙烯塑料斜板粘接成蜂窩狀塊體,粘接后的斜管按照600夾角滿池均勻分布于承力層上,有效增加了源水與藥液的接觸面積進而提高了沉淀面積[2],經實測采取該措施后澄清池的高濁處理能力由實際運營的35000NTU提高到設計能力40000NTU,出水濁度全部﹤20NTU,初步提高了運營能力。
  2.2增設加藥點,靈活調節運行方式
  在南濱河路(規劃607#路)在2001年改造擴建時利用管路改移時機,在揚水管出口80米后、文丘里管加藥點前端70米處增加投藥點三個(聚合鋁、陽離子(凈水靈)、聚丙烯酰胺(3#藥)各一個),在低濁度和高濁度時采用前、中(文丘里管處)、后加藥點(澄清池中心筒內)分別投加不同藥劑改善源水與藥劑的混合反應能力,有效提高澄清池的處理能力,具體投加順序如下:
  2.2.1加藥點的變化
  濁度3000-10000NTU,前加藥點加聚合鋁,澄清池中心筒加3#藥;濁度≥10000NTU,前加藥點加3#藥,澄清池中心筒加凈水靈。高濁情況下(濁度≥30000NTU),采用3#+凈水靈+3#的投藥方式較理想;
  2.2.2濁度≥10000NTU時,根據濁度變換加藥點后,必須運行2小時后觀察加藥效果,嚴禁頻繁更換加藥點。
  2.2.3低濃度藥劑的水處理效果比高濃度的效果好,并且水處理差別很大;在水力條件好、源水低于15000NTU的情況下,先加凈水靈的效果優于先加3#藥的效果,并且水體內懸浮物較少;
  2.2.43#藥濃度2‰的效果好于3‰的效果,同樣高濁度處理水時,凈水靈最高濃度使用8%左右即可;
  2.2.53#藥的投加量要嚴格控制,不能盲目加大3#藥的投加量,嚴格按照規范規定水處理工藝中3#藥的投加量投加:正常使用1mg/l;非正常使用2mg/l;
  2.3提高進水流速,藥劑充分混合反應
  原設計施工時原水進水管為DN300鑄鐵管,進入池壁后原水呈自由落體狀進入澄清池,不能很好的發揮藥液的混合反應,沒有真正起到水旋作用,在澄清池清洗發現這一情況后經共同分析,采用∮325鋼管向∮168鋼管逐步漸縮方式延長進水管繞中心筒至澄清池中部,加長鋼管22米。在流量不變的情況下,流速增加3倍以上,更加充分的增加了藥劑與原水的混合能力,并使澄清池內混合液明顯出現旋轉,有效提高了處理能力,這一改造在2004年7月1日濁度在70000NTU時沒有發生翻池現象(澄清池超出處理能力無法處理現象),有效證明了改造效果。
  2.4排泥系統自動化,降低職工勞動強度,提高排泥效果
   蘭州鐵路水廠的澄清池采用人工手動排泥,池上工作人員觀察到需要排泥時通知池下工作人員開啟、關閉排泥閥進行排泥作業,由于澄清池較高(池頂距地面11米),加上高濁度期間三個澄清池中部、底部均需反復排泥才能保證正常處理,由于上下聯系不便,加上池下人員疲于奔命,導致“翻池”現象連續發生,一旦發生翻池,一座澄清池在兩個小時左右才能恢復正常處理,恢復后處理不及時陷入再次翻池的尷尬局面,造成高濁度期間停水的反復發生,針對這一現象采取了如下改造措施。
  2.4.1將既有的暗桿閘閥改為膜片式水力排泥閥,減少了開、關閥時間,提高了嚴密性,每個閥的開啟、關閉用時減少了2/3,有效提高了工作效率,降低了勞動強度。
  2.4.2將上清液引入壓力罐,有效保證了水力排泥閥的用水需求,杜絕了過水能力不足時壓力罐無水,排泥閥不能打開的問題。
  2.4.3排泥閥實現集中自動控制,濁度低于10000NTU時采取中控室遠程控制,濁度高于10000NTU時采取澄清池就地控制,實現自控后澄清池操作人員由原來的3人/池改為1人/池,不但實現了正常處理,而且大大降低了勞動強度。在2004年春季改造完畢后經歷了2004年7月劉家峽大面積塌方后造成的連續7日濁度在70000NTU以上,2005、2006年7月更是經受了100000NTU的高濁度處理考驗,證明以上改造措施確實提高了澄清池的處理能力,確保了蘭州鐵路地區不間斷供水。
  3優化運行程序,確保正常處理
  3.1定期檢修
  3.1.1澄清池每月定檢一次,檢修項目按104#部令第107條執行。
  3.1.2每年4、10月清理積泥,每次6天(2天/池)。
  3.1.3斜管表面及管內沉積產生的絮凝泥渣每月(夏季5-10月)用高壓水槍沖洗一次。
  3.1.4四年更換一次PVC斜管,斜管長1米,夾角600。
  3.2運行狀態
  3.2.1運行前:取源水做出水質檢驗報告(濁度、顆粒組成膠體顆粒性質、溶解物及含量、PH值、堿度、水溫等),用不同的藥劑做投藥攪拌沉降實驗,以確定最佳混凝劑投加量。
  3.2.2初次運行:空池啟動運行時,進水量控制為設計水量的1/2-1/3,混凝劑投加量為正常投加量的1.5-2倍,必要時可投加黏土以促進泥渣快速形成(一般需要2-3小時)。當出水濁度降至20NTU以下,再將進水量逐漸加大(每次增加水量不宜超過設計水量的20%,水量增加間隔不小于1小時),藥量逐漸降至實驗值。
  3.2.3當停用8-24小時后,重新運轉時必須先開啟底部排泥閥排出少量泥渣,并控制進水量和投加正常運轉值1.2倍的投藥量,使底部泥渣松動活化,然后調整到正常水量的2/3運轉,待出水水質穩定后,再逐漸降低加藥量,增大進水量直至正常運轉狀態。
  3.2.4停池超過3天,必須將池體存泥放空,以免泥渣固結、腐化變質影響下次運行。
  3.2.5正常運行
  3.2.5.1每小時對源水、出水濁度化驗一次,算出投藥量并執行。
  3.2.5.2每天交接班時必須對底部排泥閥松動一次,以防重顆粒固結。
  3.2.5.3中部排泥閥當泥水濃度達到130-150kg/m3,對稱排泥,各閥開啟時間總計1分鐘,排泥不得排至斜管以下。
  3.2.5.4澄清池高濁期嚴禁頻繁倒泵且不得冒水,如二泵貯水到上限(850m3)時,車間調度通知氣浮加強反沖洗。
  3.3運行中產生的反常現象及處理方法
  3.3.1投藥量不足(投藥系統堵塞),或源水堿度過低,則出現下述情況:分離室清水區中出現細小絮狀物上升,出水水質渾濁。
  處理方法:
  A、關小進水閥門;
  B、增加投藥量;
  C、通過浮子流量計觀測投藥管是否堵塞;
  D、如堿度過低,則投加石灰或純堿;
  3.3.2排泥量不足將出現下述情況
  (1)混凝室內中心筒泥渣濃度過高(泥渣沉降比15-20%)。
  (2)分離室中泥渣層逐漸升高,出水水質渾濁。
  (3)濃縮區內排出的泥渣含水量很低,泥渣沉降比超過80%。
  處理方法:縮短排泥周期或加長排泥歷時。
  3.3.3投藥量過大將有下列情況:當池面水有大顆粒礬花普遍上浮而顆粒間仍透亮。
  處理方法:適當降低投藥量。
  3.3.4在正常溫度下,清水區中有大量氣泡出現,原因是投加堿量過多、泥渣回流不暢或排泥不及時,沉積池底日久腐化形成大塊松散腐積物夾帶氣體上漂池面。
  處理方法:底部排泥。
  3.3.5清水區中礬花明顯上升,甚至引起翻池情況,原因是:進水量超過設計流量過多,上升流速大于0.87mm/s。
  處理方法:減少進水量,測上升流速小于0.87mm/s。
  以上是筆者和原蘭州鐵路水廠工程技術人員、凈化運用人員總結的澄清池改造、運營的一些經驗,不妥之處敬請批評指正。
  
  參考文獻:
  [1]新建鐵路給水工程蘭州站地區給水工程施工設計總說明書。蘭州:鐵道部第一勘測設計院:1986[2]中國建筑工業出版社.《給水工程》(第三版)嚴熙世.范瑾初主編.1995
  
  
  
  
  
  

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